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“三个等式”,看孙家岔龙华煤矿选运队如何“抠”效益
发布时间:2026-04-20     作者:刘峰    浏览量:64    分享到:

近期,孙家岔龙华煤矿选运队立足生产现场,自主实施了一系列技改创新项目,不仅有效解决了实际生产难题、消除了安全隐患,更“抠”出了实实在在的经济效益。

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1个传感器=0次误停机

设备怕故障,但更怕“误停机”。在254皮带向256破碎机输煤的过程中,选运队曾受困于频繁误停机。由于破碎机振动大、大块煤易飞溅,机头的堆煤传感器时常“误报警”,导致皮带机无故停机,平均每天高达2至4次。频繁启停不仅打乱生产节奏,还严重损耗电机、皮带等关键部件。如何让保护装置变得更“聪明”,既能精准识别真实险情,又能过滤环境干扰?选运队创新推出了堆煤传感器的“二级动作”改造方案:一级动作仅触发声光预警,提醒人员现场检查,如同“轻声提醒”;只有当料槽内真正发生堆煤、阻碍专门设计的小门回弹时,才会触发二级动作——立即停机,实现“精准制动”。改造完成后,因振动飞溅导致的误动作停机次数直接归零,生产连续性得到有力保障,同时大幅降低了无效启停带来的设备损耗和维修成本。

1套工具=20分钟

更换一个大型滚筒轴承需要多久?过去,这完全取决于老师傅的经验与体力。依靠人工锤击,不仅耗时费力,还极易损伤轴承精密部件,给设备后续运行埋下隐患。选运队从液压原理中找到了“巧劲”,自主设计制作了一套“液压轴承便捷安装器”:用一根丝杠贯穿空心油压千斤顶和特制钢筒,将丝杠顶端固定在轴承座中心。操作时,只需手动泵压,千斤顶便能驱动钢筒,将轴承平稳、均匀地“推”入到位。“从前是体力活,现在是技术活。”检修班成员展示新工具时满是自豪。这套自制工具将更换轴承的时间从过去的1小时缩短至20分钟,且压力均匀平稳,有效避免了安装过程对轴承造成的损伤,安装质量与安全性均实现了质的飞跃。

6根螺栓=6万元

在选运队,什么是“牵一发而动全身”的设备?运行超过12年的903给煤机便是典型代表。长期的振动与冲击导致其与煤仓的连接出现松动,不仅加速设备磨损,更存在部件坠落的安全风险。“如果只是简单紧固,治标不治本;但若整体更换,一台新给煤机成本高昂。”面对难题,技术骨干们提出了一个“加固延寿”的根治方案:使用水钻在煤仓底部精准植入6根M24高强度化学螺栓,并制作专用槽钢加固框架,通过满焊工艺与螺栓牢固连接,最终将给煤机底座刚性固定在这个“钢铁底盘”上,同时辅以橡胶减震垫消除振动。技改负责人马海明算了一笔账:这次改造不仅有效降低了设备松动带来的安全风险,预计每年可节约维修费用约2万元,还能使设备延长使用寿命3年以上,折算下来综合效益远超6万元。一笔投入,实现了安全与成本的双重收益。(刘峰)